前言:
在陽極氧化工序之前需要對金屬構件利用酸堿進行除油,在陽極氧化之后,則需要對鍍件金屬構件進行表面封孔處理。目前,大多數的電鍍企業多采用醋酸鎳作為封孔劑。
目前存在的問題:
1、前處理廢水。前處理廢水主要包括脫脂、堿洗、中和、陽極氧化、氧化后中和以及染色等工藝后的清洗廢水等。主要污染物為pH、COD、BOD、石油類、SS、LAS、總鋁等。
2、含磷清洗廢水。含磷清洗廢水產生于化學拋光工序,主要污染物為pH、COD、SS、總磷、總鋁。
3、含鎳清洗廢水。在封孔工序中,主要使用低溫或者中溫氧化膜封閉劑,其為鎳鹽型的封閉劑,因此封孔工序會產生含鎳清洗廢水,主要污染物為pH、COD、SS、總鎳。目前也有采用環保封孔劑,不含鎳氟,環保無公害,符合國家環保和和歐盟ROHS指令的需要,因此不會產生含鎳廢水。
處理的規模:
日均進水550m3。
客戶要求:
1、前端預處理拿掉色度
2、前端總磷去除率達到80%
3、總和成本下降
解決方案:
現場取原水測出PH為2.2,總磷為805mg/L。現場前端采用氫氧化鈣調節PH值。我們取了兩部分水,原水用于測數據,調節過PH值的水用于脫色除磷小試。取100ML原水,測出PH值為6.5,直接加入點清脫色劑13號千分之一,攪拌10S,然后加入千分之一的點清除磷劑Ⅰ號攪拌10S,加入1%的聚丙烯酰胺陰離子(千分之一比例稀釋)攪拌沉淀即可,絮凝效果好,上清液水質清澈透底。測出PH值為6.2,總磷為15.6mg/L。
處理后情況:
我們建議廠方在處理該類廢水時,可以把槽液單獨收集起來,然后分多次與污水中和去處理,切不可一次性排入綜合水池,否則會拉高整個污水的含磷值以及色度,使其更難處理。該次實驗總磷值偏高,很可能是廠方近日有排過槽液。結合后續實驗可證明,如果按照我們的方法去處理槽液,噸水添加藥劑量可在建議范圍值上在少30%。
產品清單:
FQ-WD1脫色劑、FQ-CL1除磷劑、氫氧化鈣、聚丙烯酰胺陰離子
客戶的案例:
使用該方法,噸水添加量在FQ-WD1脫色劑1公斤,FQ-CL1除磷劑1公斤。且前端總磷去除率可達98%,經后端生化系統后,出水總磷可達廠方要求。根據現場情況,前端加藥有四個池,第一個添加氫氧化鈣,第二個添加脫色劑,第三個添加除磷劑,第四個添加聚丙烯酰胺即可。后端也無需進行第二次加藥。對比廠方之前使用活性炭處理法,該方法也可減少部分污泥量,間接減少處理成本。
客戶的評價:
按照客戶要求指定的要求,選擇了合適搭配的藥劑進行添加處理。客戶十分滿意,當天現場下單。